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ひよこなのかもしれない

@hiyokonja.bsky.social

ソフトウェアとweb : java springboot javaScript / 電子工作 : C言語 とか動物とか鶏とか伏見ガクさんとか。 最近電子工作始めました。

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できたから寝るぞよ₍₍ ᕕ( ・᷄ὢ・᷅ )ᕗ⁾⁾

08.10.2025 14:06 — 👍 1    🔁 0    💬 0    📌 0
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sleepを使わず、ピンの立ち下がり割り込みも使わずに省電力モードの実装できたぞー!

信号待ちの待機中にTMR1で一定時間計測(今回は5秒)、その間に信号が来なければクロック周波数を8MHzから31kHzまで落とす。
信号を受信すればまた8MHzへ戻る。

これで待機中の電流を約10μAまで落とせるぞー!

08.10.2025 14:04 — 👍 5    🔁 0    💬 0    📌 0

クロックの周波数とかよくわかんないからとりあえず高めで!ってやってたけど全然もっと低くていいんじゃないか?🧐

07.10.2025 15:54 — 👍 1    🔁 0    💬 0    📌 0

sleep関数は一旦置いといて、一定時間操作がなかったらクロック周波数を8MHzから31kHzまで落とす、というのをやってみるぞよ₍₍ ᕕ( ・᷄ὢ・᷅ )ᕗ⁾⁾

07.10.2025 15:46 — 👍 1    🔁 0    💬 0    📌 0

picの割り込み難しいですね…( ・᷄ὢ・᷅ )
ここ3日程悩んでますがほとんど進展がないので諦めて別の方法でやろうと思います😢

07.10.2025 15:30 — 👍 1    🔁 0    💬 0    📌 0

picでsleep関数使いたいけど扱いむずい〜
一定時間後にsleepするのと、RA1ピンの立ち下がりで復帰する割り込み処理はできる。
けどメインループの2周目に入れない。割り込みがうまく行ってないっぽい。

RA1は赤外線受信モジュール繋いであるから、high.lowの切り替わりが頻繁すぎてフラグリセットが上手くいかないのかな🧐

1周目も割り込みでスリープからの復帰はできても、RCポートからの出力が出ないのでモーターを動かせない。
割り込み処理を削除すると動くのでこれもまたどう書いたらいいものか。

こまったこまった(∩・᷄◇・᷅⊂)

07.10.2025 14:54 — 👍 2    🔁 0    💬 1    📌 0

伏見ガクという存在が歌うフォニィ、あまりにも良い

06.10.2025 06:25 — 👍 2    🔁 0    💬 0    📌 0

ジェミニってば!8bitマイコンを勝手に10bitにしないで!😤

05.10.2025 06:19 — 👍 5    🔁 0    💬 0    📌 0

ジェミニはpicについてそこそこ詳しいが、pwmの設定についてはちょっと怪しい🧐

05.10.2025 06:13 — 👍 3    🔁 0    💬 0    📌 0

今日の学びは

ケチって寿命ギリギリの電池を使うのはやめよう!

でした

04.10.2025 09:44 — 👍 2    🔁 0    💬 0    📌 0

歯医者こわいこわいなのでモンハンやって気を紛らわすよ(=・ω・=)

03.10.2025 06:40 — 👍 3    🔁 0    💬 0    📌 0

帰ったらプリントプリント〜!
あとコード少し書き換えたいわねぇ〜!

03.10.2025 01:03 — 👍 2    🔁 0    💬 0    📌 0

職場の健康診断行ってきましたᕦ(=・ω・=)ᕤ

身長が1センチ伸びて175になってました。
あたしってばまだまだ成長期ってことぉ〜!?

03.10.2025 01:00 — 👍 4    🔁 0    💬 0    📌 0

今作ってるギアで不具合出たらどこが悪いのか検討つくようになってきた。

べりべり成長à la mode

02.10.2025 07:27 — 👍 1    🔁 0    💬 0    📌 0
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とはいえ1日かからず調整終えれたのは成長ですな😤

02.10.2025 07:25 — 👍 3    🔁 0    💬 0    📌 0

歯車のバックラッシュ調整むず過ぎる😭
モジュールサイズ変わるとバックラッシュの数値も変わる😭
0.4mmあればいいんじゃなかったのかよぉぉぉぉぉ😭

02.10.2025 07:24 — 👍 3    🔁 0    💬 0    📌 0

おはようもーにんぐ〜(*´ーωー)(ーωー`*)

29.09.2025 22:31 — 👍 4    🔁 0    💬 0    📌 0

導線の太さについても教えてくれる。ジェミニはいいやつだな😭

モーターに繋ぐ線は2本撚り合わせよう😌

29.09.2025 10:50 — 👍 3    🔁 0    💬 0    📌 0

電子工作休むって言ったけど、帰りの電車でジェミニと1点アース方式の話してる。

電子工作奥深え〜〜〜(×ω×)

29.09.2025 10:41 — 👍 4    🔁 0    💬 0    📌 0

ここ最近脳の疲れを感じる(×ω×)

ので、9月の残り2日は電子工作お休みするどฅ(=・᷅ω・᷄=)ฅ
Steamのセールでモンハンライズ買ったのでやりますᕦ(=・ω・=)ᕤ

28.09.2025 11:50 — 👍 6    🔁 0    💬 0    📌 0

ありがとうございます!
なかなかいい感じに作れました!😌
あとはもう少し軽量化したいところです🧐

27.09.2025 09:37 — 👍 1    🔁 0    💬 0    📌 0

カバーつけるのが手っ取り早いかなぁ

25.09.2025 13:51 — 👍 1    🔁 0    💬 0    📌 0

履帯はブカブカすぎず、手を挟まない、挟んでも怪我しないようにしたいな🧐

25.09.2025 13:50 — 👍 1    🔁 0    💬 0    📌 0
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ラジコンとしても動くの確認できたどー!

25.09.2025 13:47 — 👍 6    🔁 0    💬 1    📌 0

段階的に下げていく方がいいか🧐
四段階目のギア比を1ずつ落としてってみよう

25.09.2025 08:46 — 👍 0    🔁 0    💬 0    📌 0

216:1で動かず1296:1で動いた。
次は四段階目のギアを6:1ではなく3:1くらいにしても動くか試すぞ

25.09.2025 08:43 — 👍 1    🔁 0    💬 1    📌 0

まずは第一歩ですな😌

25.09.2025 08:39 — 👍 0    🔁 0    💬 0    📌 0

履帯も一個余分に増やしてあるから詰めても大丈夫そうかな?🧐

25.09.2025 08:37 — 👍 0    🔁 0    💬 0    📌 0
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やっと動いた😭😭😭
1296:1のギア比でこれだけ動くならもうちょい軽くしてもいいかな?

あとは早く試したいからって配線裸のまま動かすのは良くない😌

25.09.2025 08:36 — 👍 4    🔁 0    💬 1    📌 0

そもそも部品買った方が良さげぇ〜⤴︎

23.09.2025 10:21 — 👍 1    🔁 0    💬 0    📌 0

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